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云南省溪洛渡電站豎井硬巖反井鉆機(jī)施工案例
來(lái)源:loomind.cn 作者:admin 日期:2017-06-13 10:07:48 熱度:1665 ℃
云南省溪洛渡電站豎井硬巖反井鉆機(jī)施工案例
溪洛渡電站右岸地下廠房主變室排風(fēng)豎井,深度為215.14m,開(kāi)挖洞徑為8.2m,噴砼后凈斷面洞徑為8m。
主變室排風(fēng)系統(tǒng)出露的巖體主要為P2β4層含斑玄武巖(約占80%)和P2β5層致密狀玄武巖(約占20%),巖體新鮮較完整,巖體以塊體、層狀結(jié)構(gòu)為主,主要為Ⅱ類圍巖,部分圍巖受層內(nèi)錯(cuò)動(dòng)帶和裂隙影響呈鑲嵌結(jié)構(gòu),屬Ⅲ1類圍巖,主變室排風(fēng)豎井走向基本垂直巖層,巖石硬度為12~14級(jí)。
主變排風(fēng)豎井施工程序:反井鉆機(jī)施工( 216mm導(dǎo)孔施工→1.4m導(dǎo)井施工)→?3.8m人工反向擴(kuò)挖→?8.2m人工正向擴(kuò)挖及支護(hù)。
主變排風(fēng)豎井 1.4m導(dǎo)井施工采用蘇南煤機(jī)廠生產(chǎn)的LM-200型反井鉆機(jī)進(jìn)行施工。
(1)主變排風(fēng)豎井反井鉆機(jī) 216mm導(dǎo)孔施工
①施工條件
a、施工干憂比較大,在距主變排風(fēng)豎井反井鉆機(jī)作業(yè)部位約10m,有1#通風(fēng)平洞的施工作業(yè),1#通風(fēng)平洞的施工(開(kāi)挖爆破、通風(fēng)散煙、出渣等)對(duì)反井鉆機(jī)施工的干擾非常大,爆破、通風(fēng)散煙、出渣時(shí)無(wú)法施工;
b、施工用水較緊缺,由于廠房進(jìn)風(fēng)豎井、排風(fēng)斜井同主變排風(fēng)豎井
施工使用同一供水管路,而主變排風(fēng)豎井井口高程相對(duì)較高,水壓非常小。
c、主變排風(fēng)豎井井深215.14m,LM-200型反井鉆機(jī)設(shè)計(jì)施工深度為200m。
②施工中采取的相應(yīng)措施
a、設(shè)置兩個(gè)蓄水水箱,兩個(gè)水箱的容量分別為4m3、5m3,在導(dǎo)孔施工前一次將水箱和沉渣池內(nèi)注滿水,作為循環(huán)水和沉渣池的水量補(bǔ)充;
b、為了增加供水管水壓,在供水管上安裝一臺(tái)2.2kw的管道增壓泵; c、在沉渣池外挖一集水坑,將沉渣池滲漏的水引入集水坑,用潛水泵將集水坑內(nèi)的水抽至水箱內(nèi)作為油泵車?yán)鋮s循環(huán)用水,使沉渣池及水箱內(nèi)的水全部循環(huán)以滿足施工期用水。
d、主變排風(fēng)豎井井深215.14m,LM-200型反井鉆機(jī)設(shè)計(jì)施工深度為200m,為保證設(shè)備的正常運(yùn)行和對(duì)孔斜的控制,在開(kāi)孔及前20鉆進(jìn)過(guò)程中控制鉆進(jìn)速度在1.5~2小時(shí)/m。
③施工時(shí)段
?216mm導(dǎo)孔從2006年5月25日開(kāi)始施工,2006年6月16日結(jié)束,歷時(shí)23天,其中6月8日至6月16日時(shí)段由于主變室施工影響停工。另外,受1#通風(fēng)平洞施工影響停機(jī)時(shí)間約4天,實(shí)際鉆孔施工時(shí)間約為267個(gè)小時(shí),平均鉆進(jìn)速度為19. 4 m /天。
④施工資源配置和材料耗費(fèi)
主變室排風(fēng)豎井反井鉆機(jī)施工分兩班作業(yè),每個(gè)班作業(yè)人員為4人,駕駛員1人(隨車吊),隊(duì)長(zhǎng)1人,共9人。其設(shè)備配置見(jiàn)表1,材料耗費(fèi)見(jiàn)表2。
表1 設(shè)備配置表
表2 材料耗費(fèi)表
(2)主變排風(fēng)豎井反井鉆機(jī)1.4m導(dǎo)孔施工
反井鉆機(jī)1.4m導(dǎo)孔從2006年6月18日13:00開(kāi)始施工,2006年7月31日12:30結(jié)束。歷時(shí)44天,其中,受1#通風(fēng)平洞爆破、出渣、通風(fēng)散煙影響停機(jī)時(shí)間69.5小時(shí),反井鉆機(jī)、水泵等設(shè)備檢修及漏油處理時(shí)間90.5小時(shí),停水影響時(shí)間70小時(shí),停電影響時(shí)間為6小時(shí),外界影響230小時(shí)(10天)。實(shí)際擴(kuò)孔施工時(shí)間為819小時(shí)(35天),平均鉆進(jìn)速度為6.15 m /天。
導(dǎo)井施工材料消耗情況見(jiàn)表3。
溪洛渡電站右岸地下廠房主變室排風(fēng)豎井,深度為215.14m,開(kāi)挖洞徑為8.2m,噴砼后凈斷面洞徑為8m。
主變室排風(fēng)系統(tǒng)出露的巖體主要為P2β4層含斑玄武巖(約占80%)和P2β5層致密狀玄武巖(約占20%),巖體新鮮較完整,巖體以塊體、層狀結(jié)構(gòu)為主,主要為Ⅱ類圍巖,部分圍巖受層內(nèi)錯(cuò)動(dòng)帶和裂隙影響呈鑲嵌結(jié)構(gòu),屬Ⅲ1類圍巖,主變室排風(fēng)豎井走向基本垂直巖層,巖石硬度為12~14級(jí)。
主變排風(fēng)豎井施工程序:反井鉆機(jī)施工( 216mm導(dǎo)孔施工→1.4m導(dǎo)井施工)→?3.8m人工反向擴(kuò)挖→?8.2m人工正向擴(kuò)挖及支護(hù)。
主變排風(fēng)豎井 1.4m導(dǎo)井施工采用蘇南煤機(jī)廠生產(chǎn)的LM-200型反井鉆機(jī)進(jìn)行施工。
(1)主變排風(fēng)豎井反井鉆機(jī) 216mm導(dǎo)孔施工
①施工條件
a、施工干憂比較大,在距主變排風(fēng)豎井反井鉆機(jī)作業(yè)部位約10m,有1#通風(fēng)平洞的施工作業(yè),1#通風(fēng)平洞的施工(開(kāi)挖爆破、通風(fēng)散煙、出渣等)對(duì)反井鉆機(jī)施工的干擾非常大,爆破、通風(fēng)散煙、出渣時(shí)無(wú)法施工;
b、施工用水較緊缺,由于廠房進(jìn)風(fēng)豎井、排風(fēng)斜井同主變排風(fēng)豎井
施工使用同一供水管路,而主變排風(fēng)豎井井口高程相對(duì)較高,水壓非常小。
c、主變排風(fēng)豎井井深215.14m,LM-200型反井鉆機(jī)設(shè)計(jì)施工深度為200m。
②施工中采取的相應(yīng)措施
a、設(shè)置兩個(gè)蓄水水箱,兩個(gè)水箱的容量分別為4m3、5m3,在導(dǎo)孔施工前一次將水箱和沉渣池內(nèi)注滿水,作為循環(huán)水和沉渣池的水量補(bǔ)充;
b、為了增加供水管水壓,在供水管上安裝一臺(tái)2.2kw的管道增壓泵; c、在沉渣池外挖一集水坑,將沉渣池滲漏的水引入集水坑,用潛水泵將集水坑內(nèi)的水抽至水箱內(nèi)作為油泵車?yán)鋮s循環(huán)用水,使沉渣池及水箱內(nèi)的水全部循環(huán)以滿足施工期用水。
d、主變排風(fēng)豎井井深215.14m,LM-200型反井鉆機(jī)設(shè)計(jì)施工深度為200m,為保證設(shè)備的正常運(yùn)行和對(duì)孔斜的控制,在開(kāi)孔及前20鉆進(jìn)過(guò)程中控制鉆進(jìn)速度在1.5~2小時(shí)/m。
③施工時(shí)段
?216mm導(dǎo)孔從2006年5月25日開(kāi)始施工,2006年6月16日結(jié)束,歷時(shí)23天,其中6月8日至6月16日時(shí)段由于主變室施工影響停工。另外,受1#通風(fēng)平洞施工影響停機(jī)時(shí)間約4天,實(shí)際鉆孔施工時(shí)間約為267個(gè)小時(shí),平均鉆進(jìn)速度為19. 4 m /天。
④施工資源配置和材料耗費(fèi)
主變室排風(fēng)豎井反井鉆機(jī)施工分兩班作業(yè),每個(gè)班作業(yè)人員為4人,駕駛員1人(隨車吊),隊(duì)長(zhǎng)1人,共9人。其設(shè)備配置見(jiàn)表1,材料耗費(fèi)見(jiàn)表2。
表1 設(shè)備配置表
表2 材料耗費(fèi)表
(2)主變排風(fēng)豎井反井鉆機(jī)1.4m導(dǎo)孔施工
反井鉆機(jī)1.4m導(dǎo)孔從2006年6月18日13:00開(kāi)始施工,2006年7月31日12:30結(jié)束。歷時(shí)44天,其中,受1#通風(fēng)平洞爆破、出渣、通風(fēng)散煙影響停機(jī)時(shí)間69.5小時(shí),反井鉆機(jī)、水泵等設(shè)備檢修及漏油處理時(shí)間90.5小時(shí),停水影響時(shí)間70小時(shí),停電影響時(shí)間為6小時(shí),外界影響230小時(shí)(10天)。實(shí)際擴(kuò)孔施工時(shí)間為819小時(shí)(35天),平均鉆進(jìn)速度為6.15 m /天。
導(dǎo)井施工材料消耗情況見(jiàn)表3。
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